1. 低产油井抽油机电气控制系统设计背景与挑战
在油田开采领域,低产油井一直是个让人头疼的问题。这类油井在我国油田存量中占比高达60%以上,但传统抽油机采用恒速连续运行模式,就像让一个长跑运动员以百米冲刺的速度跑马拉松——不仅效率低下,还容易造成各种问题。
我曾在新疆某油田现场亲眼见过这样的场景:一台抽油机在空抽状态下依然不知疲倦地上下运动,电机发出沉闷的嗡嗡声,电能就这样白白浪费。更糟糕的是,这种"干抽"状态会加速设备磨损,平均每3个月就要更换一次抽油杆,维护成本居高不下。
传统抽油机主要存在四大痛点:
- 能耗浪费严重:电机持续全速运行,即使井下无液可抽
- 设备损耗大:空抽导致液击现象,对抽油杆和减速箱造成冲击
- 生产效率低:固定冲次无法匹配油井实际产能
- 人工巡检成本高:需要工人定期到现场检查运行状态
2. 系统整体设计方案解析
2.1 控制系统架构设计
经过多次现场调研和方案论证,我们最终确定了"PLC+变频器+智能传感"的总体架构。这个设计就像给抽油机装上了"大脑"和"神经系统":
- 大脑:选用西门子S7-1200 PLC作为主控制器,其强大的逻辑处理能力和丰富的通信接口非常适合油田环境
- 神经系统:由载荷传感器、位移传感器、电流互感器组成感知网络,实时采集运行数据
- 肌肉:采用ABB ACS550变频器作为执行单元,实现电机无级调速
2.2 硬件配置方案
主回路设计特别考虑了油田野外环境的特殊性:
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A[电网电源] --> B[断路器]
B --> C[接触器]
C --> D[变频器]
D --> E[三相异步电机]
E --> F[抽油机]
控制回路的核心器件选型依据:
- 载荷传感器:选用电阻应变式,量程0-150kN,精度±0.5%FS
- 位移传感器:磁致伸缩线性位移传感器,量程0-5m,重复精度0.01mm
- 防雷模块:安装三级防浪涌保护器,满足GB/T 17626.5标准
关键提示:在新疆某油田的实测中发现,加装电源滤波器可有效抑制变频器产生的高次谐波,将电机温升降低15℃以上。
3. 核心控制策略与技术实现
3.1 智能调速算法设计
我们开发了基于模糊控制的混合调速策略,其核心逻辑如下表所示:
| 工况状态 | 载荷变化特征 | 控制动作 | 参数调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 正常抽油 | 载荷曲线规则 | 维持当前频率 | - |
| 供液不足 | 下行载荷持续偏低 | 降低频率10%-20% | 2-4Hz |
| 严重供液不足 | 连续3次空抽 | 转入间歇运行模式 | 停机30分钟 |
| 结蜡堵塞 | 上行载荷异常增高 | 提高频率15%并报警 | 5-7Hz |
3.2 间歇抽油模式实现
通过PLC编程实现的时间控制逻辑:
structured复制IF 空抽次数 >= 3 THEN
启动停机计时器(T1)
记录当前电机频率(F1)
输出停机指令
WHILE T1 < 预设停机时间 DO
持续监测载荷变化
END_WHILE
以F1频率重新启动
END_IF
实测数据表明,对日产油量<5吨的油井,采用工作20分钟/停机40分钟的间歇模式,可节电38%以上,同时产量仅下降约5%。
4. 系统软件设计与功能实现
4.1 PLC程序架构
采用模块化编程思想,主要功能块包括:
- 主循环程序(OB1):调度各功能模块
- 模拟量处理(FC1):滤波和标定传感器信号
- 模糊控制算法(FC2):核心调速逻辑
- 故障诊断(FB1):实现分级报警
- 通信处理(FC3):处理Modbus RTU协议
4.2 人机界面设计
触摸屏界面包含以下关键页面:
- 运行监控:实时显示电流、频率、载荷曲线
- 参数设置:可调整冲次范围(2-6次/分钟)、间歇时间(10-60分钟)
- 故障记录:存储最近100条报警信息
- 产量统计:自动计算日/月产油量
5. 现场调试与优化经验
5.1 典型问题解决方案
在大庆油田调试期间遇到的三个典型问题及解决方法:
-
载荷信号波动大
- 现象:停机时载荷显示仍有10kN波动
- 排查:发现传感器电缆与变频器输出线平行走线
- 解决:重新布线并加装磁环,波动降至0.5kN内
-
变频器频繁报过压
- 现象:抽油机下行时频繁触发OV故障
- 分析:电机发电状态导致直流母线电压升高
- 优化:调整减速时间从3秒延长至8秒,加装制动电阻
-
无线通信中断
- 现象:GPRS模块每天固定时段掉线
- 原因:附近基站定时重启
- 方案:修改通信协议增加心跳包重试机制
5.2 关键参数设置建议
根据多个油田的调试经验,总结出以下黄金参数:
- 空抽判断阈值:最小载荷 < 最大载荷的30%
- 频率调节步长:建议0.5Hz/次
- 过载保护值:额定电流的120%延时5秒
- 欠载保护值:额定电流的40%持续10秒
6. 实际应用效果分析
在长庆油田某采油厂的对比测试数据:
| 指标 | 传统控制 | 本系统 | 改善幅度 |
|---|---|---|---|
| 日均耗电量(kWh) | 84.6 | 52.3 | ↓38.2% |
| 检泵周期(天) | 90 | 210 | ↑133% |
| 日均产量(吨) | 3.2 | 3.5 | ↑9.4% |
| 无功功率(kVar) | 35.7 | 12.4 | ↓65.3% |
特别值得注意的是,系统实现的"软启动"功能使电机启动电流从额定值的600%降至150%,显著降低了电网冲击。
这套系统最让我自豪的不是技术指标,而是现场工人的反馈。有位老工人告诉我:"以前每天要跑十几口井检查是否空抽,现在坐在值班室就能掌握所有井况,晚上终于能睡个安稳觉了。"这种实实在在改变一线工作方式的成就感,是任何技术参数都无法衡量的。